一、小試目的
此次小試試驗對象為客戶工業處理前含油廢水,在常溫條件下加入安碧澄復合型藥劑,僅通過攪拌絮凝沉降(或曝氣)等工藝去除工業廢水中的石油類物質。
二、企業廢水處理現狀及存在問題分析
2.1 廢水處理量及排放要求
該公司目前日處理廢水量約20000m3/d。
2.2公司排水要求如下:執行一級A標準,其中環保批復提出執行氨氮2mg/L,石油類0.05mg/L
2.3 現狀問題分析
1)行業分布廣,水質成分復雜。易處理污染物已被企業預處理,但難降解污染物占比高。
2)大水量高負荷波動頻繁,不可預見性高
上游企業數量眾多,行業類型復雜。市場對各企業的調節作用、時間都各不相同且規律難尋。這樣的調節下污水廠的進水波動范圍非常大。
3)現有污水廠處理工藝中未設計破乳除油環節,僅采用隔油棉吸油,難以達到排放標準。
三、安碧澄公司藥劑介紹
安碧澄環保選用的藥劑為自行開發的復合型礦物質凈水劑,其主要原料的比表面積大,僅次于活性炭,因此在吸附方面有較好的效果。公司通過對原料礦粉進行“活化”,進一步增大其比表面積,優化其相應的晶體結構,提高對廢水中有機物、總磷、重金屬離子、氨氮和色度等污染物的吸附絮凝作用。同時復配其他化學藥劑,使復合型凈水劑除吸附絮凝作用外,還兼有足夠的氧化能力,能破壞有機污染物的分子結構。
四、小試裝置
4.1小試裝置
本工藝為直接加入藥劑攪拌反應即可,因而試驗直接采取燒杯攪拌試驗。
4.2試驗儀器
分析天平,磁力攪拌器, D60分光光度計,多孔消解儀,酸度計,COD預制試劑、氨氮預制試劑、總磷預制試劑等。
檢測COD方法:快速消解分光光度法(HJ/T 399-2007)。
檢測氨氮方法:納氏試劑光度法(GB7479--87)
檢測總磷方法:鉬酸銨分光光度法(GB 11893-89)
五、小試檢測數據與分析
5.1 水樣狀態及數據
1、水樣由客戶提供,用紅色瓶子密封郵寄至本公司。
水樣狀態為黃棕色懸濁液,PH為6.59,COD為 110mg/L,總磷為0.277mg/L,石油類為1.32mg/L。水樣狀態見圖一
未處理前水樣狀態(混勻)
5.2 含油廢水試驗小試(燒杯試驗)
水樣:取混勻樣品500g于燒杯中。
①直接加入0.1‰-0.3‰的P1-6復合型破乳凈水劑粉劑(也可按藥劑:自來水=1:9的比例配成10%的濁液加入),然后進行磁力攪拌反應60min以上。攪拌完成后投加少量PAM溶液絮凝沉淀即可。沉淀半小時狀態見圖二。出水COD未檢出(0mg/l),氨氮0.67mg/l,總磷未檢出(0mg/l),石油類0.42mg/L。
圖二:處理后水樣狀態(沉淀30分鐘)
5.3 不同水樣試驗結果比較
為比較不同加藥量的處理效果和藥劑成本,進行了一系列試驗,試驗結果如下:
根據小試結果顯示,加入P1-6型破乳凈水劑藥劑反應時間僅需30分鐘至1小時,反應PH適用范圍廣(在酸性,弱酸性,中性反應皆可),再加入適量PAM加速絮凝沉降,即可得到理想的效果。明顯降低廢水的石油類、COD、總磷和氨氮,且反應效率高,出水水質穩定。現場工藝可直接投加粉劑或者溶解成懸濁液進行投加(建議溶解比例為1;9,即一份藥劑九份清水)。
六、藥劑反應簡易流程圖
經過小試結果可以看出,加入安碧澄P1-6型復合破乳凈水劑攪拌試驗后,工業園含油廢水的石油類污染物和氨氮在1小時反應后去除率約為70%。
且加藥量少,反應迅速且沉淀絮凝效果好、污泥量較少、處理流程簡單便捷。后續測試使用P1-6型復合破乳凈水劑可更進一步減少加藥量,可進一步降低加藥的人工成本和操作難度。
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